焦?fàn)t室出了個(gè)“科研隊(duì)”

2013-08-28 09:17:14 來(lái)源:臨汾新聞網(wǎng)

俗話(huà)說(shuō):“處暑天還暑,好似秋老虎?!彪m然已經(jīng)過(guò)了處暑節(jié)氣,但此時(shí)的氣溫并不按常理“出牌”,最高溫度仍近三十?dāng)z氏度。然而這樣的溫度,相比70多攝氏度的全封閉焦?fàn)t地下室而言,似乎又“涼爽”了許多。
近日,記者驅(qū)車(chē)來(lái)到酒鋼集團(tuán)翼城鋼鐵有限責(zé)任公司焦化分廠,在這里記者第一次見(jiàn)到了杜民龍,純棉工作服、防塵口罩、安全帽,全副武裝的他是焦化分廠的熱工協(xié)理。在不久前酒鋼集團(tuán)舉辦的第二十屆青工“創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)”技術(shù)評(píng)比活動(dòng)中,由他帶領(lǐng)翼鋼焦化分廠熱工班十名青工共同開(kāi)展的“焦?fàn)t磚煤氣道改進(jìn)”項(xiàng)目從酒鋼集團(tuán)各基層單位推薦的111項(xiàng)青工“創(chuàng)新創(chuàng)效”成果中脫穎而出,獲得了優(yōu)秀成果一等獎(jiǎng)。
“熱工班全是80、90后,年輕人腦子活,技術(shù)精,敢想敢干,‘焦?fàn)t磚煤氣道改進(jìn)’項(xiàng)目的成功實(shí)施,源于熱工班的青工們迫切想要解決生產(chǎn)難題的積極性?!倍琶颀堖@    樣認(rèn)為。2011年下半年,熱工班的青工們發(fā)現(xiàn)焦?fàn)t磚煤氣道在工作中經(jīng)常出現(xiàn)串漏現(xiàn)象,致使?fàn)t溫出現(xiàn)不同程度的波動(dòng)。如果串漏現(xiàn)象進(jìn)一步發(fā)展,煤氣一旦倒流,就會(huì)燒壞耐材砌體及其附屬設(shè)備,嚴(yán)重影響焦?fàn)t的正常加熱。長(zhǎng)期出現(xiàn)這種情況還會(huì)使煤氣自耗量增加,不僅生產(chǎn)成本上升、焦炭質(zhì)量降低,而且會(huì)影響焦?fàn)t的安全運(yùn)行。
面對(duì)這一生產(chǎn)難題,熱工班的小伙子們坐不住了?!捌鸪跷覀冇昧斯酀{、噴漿、壓漿等一些常規(guī)修補(bǔ)方法,但過(guò)不了多久串漏現(xiàn)象又會(huì)出現(xiàn),焦?fàn)t磚的材質(zhì)是耐火磚,耐火磚在1000多攝氏度的高溫下遇水則裂,時(shí)間久了弊大于利,串氣現(xiàn)象反而越嚴(yán)重?!边@讓身為熱工協(xié)理的杜民龍著實(shí)著了急。為了攻克這一難題,2012年2月,熱工班的青工們組成攻關(guān)小組,決心要啃下這塊“硬骨頭”。接下來(lái)的日子里,這群年輕人邊查閱技術(shù)資料,邊統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù),做了大量    的統(tǒng)計(jì)分析工作。
一張單人床、一張桌子,這是杜民龍的辦公室,出了焦?fàn)t,他的時(shí)間幾乎都是在這里度過(guò)的。身為此次項(xiàng)目的技術(shù)指導(dǎo),他要統(tǒng)籌考慮技術(shù)、安全、人員分配等問(wèn)題,肩上的壓力很大?!拔覀冮_(kāi)展的項(xiàng)目并無(wú)借鑒的類(lèi)似范例,大家都是摸著石頭過(guò)河,最開(kāi)始的半年時(shí)間一直沒(méi)什么進(jìn)展,甚至想過(guò)要放棄,能堅(jiān)持下來(lái)全憑一股沖勁支撐著?!闭劦侥嵌纹D辛的經(jīng)歷,杜民龍一直是以一種輕松的口吻敘述著,言語(yǔ)間流露出年輕人不怕吃苦的耐力和豁達(dá)。
其實(shí),24小時(shí)開(kāi)機(jī),隨叫隨到,每天工作十四五個(gè)小時(shí),節(jié)假日無(wú)休,在這樣的工作狀態(tài)下,哪位熱工班青工的研發(fā)之路不是用艱辛和汗水鋪就的?項(xiàng)目立項(xiàng)之時(shí),90后青工齊杰的妻子已經(jīng)懷孕8個(gè)月,繁忙的工作幾乎占據(jù)了他所有的時(shí)間和精力,他對(duì)妻子的照料很少,直到妻子生產(chǎn)的前一天才回到她的身邊。作為一個(gè)7歲孩子的父親,在那一年多的時(shí)間里,賈小偉沒(méi)有參加過(guò)一次孩子的家長(zhǎng)會(huì),沒(méi)有帶孩子出去玩過(guò),對(duì)于兒子他內(nèi)心裝了滿(mǎn)滿(mǎn)的愧疚。
一分耕耘,一分收獲。攻關(guān)小組的青工們經(jīng)過(guò)多次論證,反復(fù)試驗(yàn),最終研究出在焦?fàn)t磚煤氣道內(nèi)安裝自制“煤氣導(dǎo)流器”的解決方案。這種自制的“煤氣導(dǎo)流器”,不僅從源頭上切斷了煤氣泄漏的通道,而且能夠更好地動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)各爐號(hào)煤氣所需量,保持爐溫穩(wěn)定可控,為進(jìn)一步提升技術(shù)指標(biāo)、降低煉焦成本提供了有力保障,在用于生產(chǎn)實(shí)踐的10個(gè)月后就創(chuàng)效135.681萬(wàn)元。
“項(xiàng)目試驗(yàn)階段,我們以節(jié)約為前提,通過(guò)修舊利廢,盡量節(jié)約研發(fā)成本,用較少的投入獲得了較大的回報(bào)?,F(xiàn)在大家的研發(fā)積極性很高,我們的下一個(gè)目標(biāo)將對(duì)焦?fàn)t氨水系統(tǒng)實(shí)施改造,爭(zhēng)取再次打一場(chǎng)漂亮的‘創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)大戰(zhàn)’。”對(duì)于未來(lái),杜民龍滿(mǎn)臉憧憬,信心滿(mǎn)滿(mǎn)。

(本報(bào)記者 李衛(wèi)紅)
 

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